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噴吹煙煤與噴吹無(wú)煙煤區(qū)別是什么混合噴吹改造!
雖然噴吹煙煤與噴吹無(wú)煙煤都是從風(fēng)口噴入高爐,用以代替一部分焦炭,但由于兩者化學(xué)成分不相同。要求噴吹操作也有所不同,其主要區(qū)別是:
1、煙煤的揮發(fā)分高,有自燃及易爆的特性。為了確保噴吹煙煤的作業(yè)安全,在制粉、輸粉、噴粉等系統(tǒng)都需有嚴(yán)密的氣氛保護(hù),必須有溫度控制及滅火和防爆裝置。而無(wú)煙煤則無(wú)需氣氛保護(hù),溫度控制和防爆裝置也簡(jiǎn)單一些,因此,煙煤噴吹設(shè)施投資很高。
2、煙煤的揮發(fā)分高,著火點(diǎn)低,易于燃燒,易于被高爐接受,可以擴(kuò)大噴吹量。
3、煙煤含H2量高,產(chǎn)生的煤氣還原能力強(qiáng),有利于提高間接還原的速度。
4、煙煤的可磨性比無(wú)煙煤好,磨制煙煤時(shí)制粉機(jī)出力可以提高,根據(jù)首鋼實(shí)踐,大同煙煤比京西無(wú)煙煤的制粉出力提13%。
5、煙煤的密度較無(wú)煙煤小,輸煤時(shí)可增大濃度,因而輸送速度較快,首鋼輸送揮發(fā)分30%的煙煤時(shí),其速度比無(wú)煙標(biāo)煤快樂(lè)的25-30%。
6、由于煙煤中含揮發(fā)分較高,單位質(zhì)量的煤燃燒所需償熱與氧氣多一些,所以在同等條件下允許*大噴煤量要比無(wú)煙煤小一些,但噴吹煙煤有利用使用高風(fēng)溫和富氧。
7、煙煤多具有不同程度的黏結(jié)性,因此對(duì)噴吹支管防止積煤的要求要嚴(yán)格一些,在爐況不順、風(fēng)口不活躍時(shí),不能像無(wú)煙煤那樣大量強(qiáng)制噴煤,以免風(fēng)口結(jié)焦。
8、兩種煤對(duì)置換比的影響不一致,無(wú)煙煤含碳高,需補(bǔ)償熱少是有利因素,煙煤含H2高、總熱量高也是有利因素。但決定性的置換比高低的是*主要因素是灰分。
近年來(lái),高爐噴吹煙煤尤其是煙煤、無(wú)煙煤混噴技術(shù)逐漸發(fā)展成熟,國(guó)內(nèi)外許多鋼鐵企業(yè)都在努力實(shí)現(xiàn)高爐煙煤、無(wú)煙煤混合噴吹,提高高爐噴煤比。江蘇長(zhǎng)強(qiáng)鋼鐵有限公司煉鐵廠自2006年元月投產(chǎn)以來(lái),一直采用的是無(wú)煙煤噴吹,經(jīng)濟(jì)效益較低,為了降低企業(yè)生產(chǎn)成本,必須對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造,實(shí)行混合噴吹。改造之前只能噴吹無(wú)煙煤,無(wú)煙煤的揮發(fā)份≤10%,但無(wú)煙煤價(jià)格高,資源少;改造之后可以噴吹煙煤或混合煤(煙煤與無(wú)煙煤的混合),煙煤價(jià)格低(無(wú)煙煤12年11月份到廠含稅價(jià)1035元/噸,煙煤12年11月份到廠含稅價(jià)900元/噸),資源相對(duì)豐富,煙煤的揮發(fā)分高,一般情況下煙煤的揮發(fā)份在25%?6?530%,高者達(dá)到40%,煙煤噴入高爐后有利于燃燒,可以減少未燃煤粉數(shù)量。國(guó)內(nèi)外的大量科學(xué)研究與生產(chǎn)實(shí)踐證明:煙煤與無(wú)煙煤的混噴,無(wú)煙煤發(fā)熱值高,燃燒速度慢,而煙煤發(fā)熱值稍低,燃燒速度快,兩者混合之后優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),這樣能夠顯著提高煤焦置換比,增加煤比,促進(jìn)高爐順行,但要求混合噴吹設(shè)計(jì)具有有效的安全措施。[1]
1噴煤工藝流程圖
2 系統(tǒng)改造
2.1 原煤配煤系統(tǒng)改造
現(xiàn)有煤場(chǎng)和上料系統(tǒng)僅為單一無(wú)煙煤種考慮,將來(lái)噴吹混合煤至少有兩種以上煤源,需要按比例配煤?,F(xiàn)有煤場(chǎng)能存煤3000t,日用煤量600t,煙煤、無(wú)煙煤進(jìn)入煤棚后分開(kāi)堆放,并有明顯的區(qū)分標(biāo)識(shí),發(fā)現(xiàn)原煤中有雜物及大塊料應(yīng)及時(shí)清理。煙煤、無(wú)煙煤混合比例適當(dāng),揮發(fā)份控制在18%以下,每天抽樣化驗(yàn)檢測(cè)。
將兩只受煤斗下現(xiàn)有圓盤(pán)給料機(jī)抬高,中間加裝兩臺(tái)稱重給煤機(jī),用圓盤(pán)調(diào)速改變下煤量及原煤配比,按比例配好的原煤進(jìn)入大傾角皮帶機(jī)運(yùn)送到主廠房原煤倉(cāng)。給煤機(jī)能在預(yù)先安裝設(shè)定的情況下實(shí)現(xiàn)連續(xù)均勻給煤,稱重準(zhǔn)確,安全可靠,可控性高,能對(duì)煤量進(jìn)行遠(yuǎn)程手動(dòng)/自動(dòng)調(diào)節(jié),并具有給煤機(jī)啟、停過(guò)程的順序控制、安全聯(lián)鎖及系統(tǒng)報(bào)警功能,稱重皮帶寬度B=650mm,稱重皮帶機(jī)電機(jī)為定速電機(jī),PLC控制圓盤(pán)給料機(jī)下料速度,稱重儀表信號(hào)與操作電腦相連,在上位機(jī)WINCC畫(huà)面上能設(shè)定煙煤與無(wú)煙煤的每小時(shí)下煤量,并實(shí)時(shí)反饋實(shí)際流量。
2.2 制粉管道改造
噴煤車(chē)間有兩臺(tái)磨煤機(jī),共用一臺(tái)收粉器,兩條制粉管道在收粉器進(jìn)口處匯合,有兩臺(tái)閥門(mén)控制開(kāi)關(guān)。如噴吹煙煤,會(huì)有煤粉聚積,存在安生隱患,必須進(jìn)行改造,消除隱患。采用了增加氮?dú)饬骰c(diǎn)的辦法,阻止煤粉在該處的堆積。
2.3 振動(dòng)給粉機(jī)改造
布袋收粉倉(cāng)共有2個(gè)入口4個(gè)出口,每個(gè)出口有1臺(tái)卸煤給料機(jī),*初使用的是WZSM80×180煤粉振動(dòng)篩,由于該振動(dòng)篩運(yùn)行時(shí)振動(dòng)大,兩側(cè)振動(dòng)電機(jī)易損壞更換頻繁,振動(dòng)篩安裝在煤粉倉(cāng)頂部,倉(cāng)頂鋼板多次變形開(kāi)裂,造成生產(chǎn)隱患。2012年10月份,已全部更換為臥式滾筒粉煤篩 FLQG-820,該篩體不需要振動(dòng)電機(jī),運(yùn)行平穩(wěn)下料均勻,使用可靠。
2.4 煤粉倉(cāng)改造
現(xiàn)有煤粉倉(cāng)內(nèi)平面死角多,易引起煤粉堆積,造成自燃,必須進(jìn)行改造。煤粉倉(cāng)的改造,標(biāo)高和接口尺寸均保持不變,四個(gè)錐體部分和直端要設(shè)置溫度檢測(cè)。改造后的體積比目前煤粉倉(cāng)的體積小約35m3,改造之后儲(chǔ)煤量減少量不大,下料錐體壁與水平夾角不小于70°[2]?,F(xiàn)有煤粉倉(cāng)有部分死料層,改造之后的煤粉倉(cāng)消除死料堆積。
2.5其它改造的事項(xiàng)
a) 煤粉倉(cāng)增加氧含量檢測(cè)一套,磨機(jī)入口增加CO含量檢測(cè)一套;b) 噴吹罐的加壓、補(bǔ)壓、流化、噴吹都使用N2氣,N2氣壓力和用量必須保證;c)設(shè)備、管道需防靜電接地;d) 電氣控制系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)和操作畫(huà)面配套改造。增加稱重儀表柜一面,內(nèi)含DXK-2006稱重顯示控制器兩臺(tái),提供兩組4 ~20mA輸出信號(hào),一組供上位機(jī)顯示瞬時(shí)流量,另一組用于控制變頻器作PID調(diào)節(jié)。在現(xiàn)有WINCC主畫(huà)面上新增一切換按鈕,名稱為原煤配煤,重新制作一個(gè)配煤畫(huà)面并聯(lián)相應(yīng)變量及編程。在稱量?jī)x表柜內(nèi)擴(kuò)展安裝ET200自動(dòng)化站點(diǎn),建立從站與原主站通訊,通訊協(xié)議為PROFIBUS-DP。選用6ES7321、6ES7322數(shù)字量輸入輸出模塊各一塊(DI/DO),用于稱重皮帶啟停、運(yùn)行信號(hào)顯示、工藝聯(lián)鎖控制等。6ES7331、6ES7332模擬量輸入輸出模塊各一塊(AI/AO),用于配料皮帶秤的設(shè)定、反饋等數(shù)據(jù)顯示[3]。
低壓柜中原圓盤(pán)給料機(jī)的控制改為變頻控制,繼續(xù)使用原有電機(jī),增加松下VF-8Z變頻器兩臺(tái),變頻器分手、自動(dòng)兩種狀態(tài)運(yùn)行,手動(dòng)時(shí)用電位器設(shè)定頻率,自動(dòng)式用4mA~20mA信號(hào)設(shè)定頻率。變頻器控制回路接線如圖2:123接電位器;34接4mA~20mA控制信號(hào);610接起動(dòng)按鈕;614接手自動(dòng)轉(zhuǎn)換;615短接。