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活性炭脫色條件具體是怎么樣的?作為味精母液活性炭的前期脫色,如何更合理地利用活性炭的脫色能力,已有許多報(bào)道,本人認(rèn)為探討的還是脫色的pH、溫度、用炭量和脫色時(shí)間。合理的調(diào)配,不僅可以使炭料得到充分利用,而且可以提高脫色液透光度,節(jié)約炭料投量。
樣品的來源及所需儀器、藥品樣品:取全中和的中和液,濃度調(diào)至23°1'/55,如有需要,pH值可再調(diào)。
活性炭:粉炭,車間用。
所需炭量,在70r/min,50~60T:水溶性條件下,衡溫下,攪拌30min,然后過濾,為避免樣本采集時(shí)間過長導(dǎo)致測定誤差,故采用統(tǒng)一過濾,40min后采集樣本,再測樣本透過率。
2.1料液對(duì)不同pH值脫色后的溶液進(jìn)行透光性調(diào)整,活性炭在脫色過程中,不同pH值對(duì)脫色效果影響較大。PH值4.5~5.0時(shí),脫色,但由于晶體還沒有溶出,會(huì)隨著脫色液的過濾,隨炭的流失而影響收得率,如何控制pH值,以達(dá)到的脫色效果,本文對(duì)此進(jìn)行了試驗(yàn)。
活性炭脫色條件具體是怎么樣的?將活性炭放入恒溫水浴鍋,控制溫度55T,攪拌30min,趁熱過濾,收集液到達(dá)40min后,對(duì)其透光度進(jìn)行測定,結(jié)果如下:果子比pH6.5要好得多,透光度提高27倍,表1不同pH值對(duì)脫色后透光度的影響各不相同。由于該廠實(shí)際生產(chǎn)時(shí),在8000L的中和桶中,往往是投炭兩包(25kg/包),才能達(dá)到預(yù)期的脫色效果。為使試驗(yàn)與生產(chǎn)相一致,又進(jìn)行了以下試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表2.表2:不同pH值對(duì)脫色后透光率的影響注:投炭fi值為3.125500111,相當(dāng)于投兩包炭1/25kg/包炭,建陽2山東3建陽4沙縣,由表2可知,隨投炭pH值的提高,透光率反而降低,即PH5.5下,脫色。這一范圍內(nèi),也基本溶解。
為達(dá)到pH值,獲得較低的投炭量,獲得較高的透光度,又進(jìn)行了減炭量試驗(yàn),結(jié)果如下:料液(沙縣),與表24樣在PH5.8樣在PH5.3樣在PH5.5樣在PH5.8樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.25樣在PH5.5樣在PH5.25樣在PH5.25樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH1.5625樣在PH5.5樣在PH1.5625樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH1.5625樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH5.5樣在PH將表3PH5.5的脫色樣液(取部分濾膜,T=88.5°)再調(diào)至6.2,再濾膜,測其透光度,透光度仍為88.5,表明在PH值較低時(shí),再次將pH調(diào)到終點(diǎn)pH值為6.2(試紙),對(duì)透光度沒有影響。
在pH5.5和PH6.5的狀態(tài)下,進(jìn)行進(jìn)一步的驗(yàn)證。能節(jié)省雙倍炭量,又做了變炭量試驗(yàn),操作同前(略)。
表格4不同炭量脫色況值1(沙縣)2(沙縣)在不同pH值條件下的對(duì)比數(shù)據(jù)表明,如果PH值控制得當(dāng),PH5.5和pH6.5的脫色況值分別為0.3125%和0.625%,PH5.5脫色比接近,而pH5.5的脫色比則接近一倍。
再次進(jìn)行了脫色劑PH5.5的確定,并進(jìn)行了不同溫度對(duì)脫色效果的影響。一般而言,溫度越高,分子運(yùn)動(dòng)的阻力就越小,被吸附物分子向吸附劑表面的擴(kuò)散速度就越快,另外,溫度越高,溶液的粘度就越小,分子運(yùn)動(dòng)的阻力就越小,而溶液溫度也不能盲目地提高太多,因?yàn)闇囟仍礁撸钚蕴康恼扯染驮叫?,解析色素的速度就越快,到一定程度,解析色素反而?duì)解析過程更有利。此外,溫度的升高,不僅造成能量的浪費(fèi),反而使吸附量下降。怎樣選擇脫色溫度,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下:表5不同溫度對(duì)脫色的影響批次551',60℃時(shí),脫色后的透光度差不多,為節(jié)省能源,脫色溫度可控制在50~55t之間,能起到節(jié)能降耗的作用。
活性炭脫色條件具體是怎么樣的?為驗(yàn)證在PH5.5脫色過程中中和后是否溶解,是否將部分未溶解的從粉炭中去除,我們進(jìn)行了進(jìn)一步的實(shí)驗(yàn)。
樣品1000毫升,加粉炭3.125g(相當(dāng)于車間投一包25kg/8000L的炭量),攪拌30min,抽濾至干,清液測透,爾后再用純堿再調(diào)PH6.1~6.2,作上柱劑,用少量水洗炭渣兩次,水與炭渣合二為一100ml,調(diào)PH6.2,經(jīng)過濾后測含量,測定三次,結(jié)果均低于0.1%(含量),基本符合工藝要求。為防止0.1%的白白流失,生產(chǎn)可采用先壓濾,再浸炭、浸洗二次,用板框壓濾,濾過的水可回收,打回,用桶溶解。,節(jié)約用水,第二,回收少量,提高得率,避免不必要的損失。
以上實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,中和脫色的控制條件,先調(diào)pH5.5,溫度50~55,攪拌為25min,讓炭充分利用后,留5min作為再調(diào)pH值的終點(diǎn),這種控制條件,無需投入新設(shè)備,操作簡便,效果好,可節(jié)省炭量一倍以上,該方法是可行的。